研究生: |
鄭益銘 Cheng, Yi-Ming |
---|---|
論文名稱: |
應用DMAIC管理手法探討IC載板防焊裂痕問題 -以A公司為例 Applying DMAIC Management Methodology to Explore IC Carrier Solder Mask Crack Problem – Company A as an Example |
指導教授: |
余士迪
Yu, Shih-Ti 蔡子晧 Tsai, Tzu-Hao |
口試委員: |
唐迎華
Tang, Ying-Hua 郭啟賢 Kuo, Chi-Hsien |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
科技管理學院 - 經營管理碩士在職專班 Business Administration |
論文出版年: | 2018 |
畢業學年度: | 106 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 51 |
中文關鍵詞: | 防焊裂痕 、六標準差 、DMAIC |
外文關鍵詞: | Solder Mask Crack, Six Sigma, DMAIC |
相關次數: | 點閱:3 下載:0 |
分享至: |
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
摘要
本文研究的目的以IC載板供應商運用DMAIC管理手法改善為例,探討防焊裂痕問題,以降低良率損失。在定義階段以出貨檢驗批退柏拉圖,分析出主要批退缺點之一的防焊裂痕,將探討範圍選定在防焊印刷後的製程,針對造成異常的製程繪製SIPOC圖,以提高客戶满意度。在衡量階段訂出明確目標;並針對檢驗人員進行R&R認証,以Kappa準則確認人員的判定值和參考值之間是否一致,以了解其對缺點現象的掌握能力;在分析階段運用特性要因圖找出可能原因,規劃關鍵因子測試計劃,以統計檢定的方式,確認各站點與變異來源之間的顯著程度。在改善階段則是找出關鍵影響因子的風險位置,驗証改善效果。在控制階段是將改善方式修訂於標準作業程序書中,交由操作單位執行。
在成效驗証時說明此方式可有效降低出貨批退率。最後計算財務效益,每年約可減少140萬元的品質成本報廢。
關鍵字:防焊裂痕、六標準差、DMAIC
Abstract
This study presents the results of preventing solder-mask crack on IC Substrate,elevating production yield by implement DMAIC to full management techniques. On difinition phase, it was analyzed the main factor of lot-reject solder-mask crack by OQC Pareto; then further selected target producing process after solder-mask printing; managed SIPOC chart for abnormal procedures to elevate client satisification. Specific objectives were target out on examining phase and gave R&R training to inspectors. Consistence between evaluation & reference of inspectors were highly evaluated by KAPPA method to perform the comprehensive of defects. On analizing phase, cause-&-effect diagram applied to find out feasible root cause; test & verification managed by statistical graph to confirm significant level between failures and each producing process. Detected root cause factor & its station and verified outcome on improvement phase. On final control phase was to add or amend improvement plans and actions into SOP, and had operation followed. Lot reject rate was effectively lower down by applying this full method; and approximately reduced about $1.4 million cost scrapped.
Keywords: Solder Mask Crack、Six Sigma、DMAIC
參考文獻
1. 朱凱民,2014,運用六標準差手法解決Nand Flash IC半導體脫層問題,清華大學工業工程與工程管理學系碩士論文
2. 余信超、蘇朝墩、沙永傑,2005,六標準差設計應用於ODM電子產品設計品質提升之研究—以無線通訊產品為例(Doctoral dissertation)
3. 吳銘豐,2012,Six Sigma GB訓練教材,欣興電子教育訓練檔
4. 欣興電子股份有限公司官方網站,2017,取至(http://www.unimicron.com)
5. 林谷鴻、林志良,2009,晶圓切割製程的穩健設計-六標準差與田口實驗設
計的應用,工程科技與教育學刊
6. 陳易駿,2015,運用六標準差改善覆晶IC載板印刷凸塊製程掉球缺點率,中央大學工業管理研究所碩士論文
7. 陳怡碩,2003,六標準差在降低Color Filter RGB製程側蝕之應用研究,
元智大學工業工程與管理學系碩士論文
8. 許暉坡,2012,利用六標準差手法改善印刷電路板內層開路問題,清華大學工業工程與工程管理學系碩士論文
9. 游家華,2010,六標準差在提昇薄膜電晶體液晶顯示器階調顯示品質上之應用研究,成功大學高階管理碩士論文
10. 葉秋鈴,2004,六標準差應用於導光板印刷製程之最佳化研究,元智大學工業工程與管理學系碩士論文
11. 潘淅楠、李文瑞,2003,品質管理,俊傑書局股份有限公司
12. 蕭傳議,2000,IC載板產業鏈報告
13. 顏一存,2009,應用六標準差管理手法於IC載板線路品質之改善,元智大學工業工程與管理學系碩士論文
14. 蘇朝墩,2003,品質工程,中華民國品質學會
15.蘇朝墩,2009,六標準差,前程文化事業有限公司
16.Eckes, G,2003,Six Sigma for everyone. John Wiley & Sons.
17.Eckes, G,2006,El six sigma para todos. Editorial Norma.
18.Harry, M. and Richard Schroeder,2000,Six Sigma:the breakthrough
Management Strategy Revolutionizing the Worlds Top Corporations,New
York:Currency
19.Montgomery, D. C., & Woodall, W. H.,2008,An overview of six sigma.
International Statistical Review
20.Pande, P. S., Holpp, L., & Pande, P.,2002,What is six sigma?(Vol.1).
New York, NY: McGraw-Hill.
21.Pyzdek, T,2001,Why six sigma is not TQM. Quality Digest, 21(2), 26.
22.Taghaboni-Dutta,2004,K Moreland - The Journal of American Academy
of Business